过去我们使用的熔剂都是钙灰与石粉,为了提高烧结矿MgO含量含量,因此我们停用了石粉,改用了白云石粉。由表一可以看出白云石粉MgO含量只有18.74%,因此我们根据计算决定把白云石粉配比固定在11%。白云石粉使用石粉仓进行下料,为了保证碱度在1.8倍,钙灰用量由5.5%降低为了5%。
由于使用了较高的白云石粉,大于3mm的成球率降低了2.3%,再加上烧结过程中白云石粉两次吸热分解造成的较大热量消耗,最终烧结矿的返矿率由过去的17.2%增加到了23.7%,吨结燃耗由60.5kg/t提高到了70.16kg/t。
二、降低烧结矿燃耗阶段
1、改用轻烧白云石粉
取消白云石粉,改用轻烧白云石粉后,过去需要配11%的白云石粉,只需要配入6.1%的轻烧白云石粉就可以了。并且由于轻烧白云石粉是比较熟的料,吸热分解作用远低于白云石粉,因此白煤配比由5.6%降低为了4.7%。
2、增加氧化铁皮与高炉瓦斯灰配比
过去氧化铁皮与高炉瓦斯灰都供给了200m2与100m2烧结机使用了。现在360m2烧结机原料场开辟出了一块专门堆放氧化铁皮与高炉瓦斯灰的场地,从而保证了我们在一次配比中加入了3%的氧化铁皮与2%的高炉瓦斯灰的可能,由于氧化铁皮与瓦斯灰(瓦斯灰中还含有一定焦末)中FeO的放热作用,白煤配比由4.7%降低为了4.0%。
三、改进烧结矿强度阶段
1、增加本地磁铁精粉的配比
由于受原料产量的限制,我们本地磁铁精粉一直在供198m2与100m2烧结机使用,后来为了提高360m2烧结机的烧结矿强度,就把本地精粉匀出了一部分配在了360m2烧结机的一次配比中,配比为3%,从而使混合料的大于3mm的粒度由73%提高为了79.4%,烧结矿转鼓指数由77.2%提高为了79.1%.
2、改进熔剂与白煤的粒度
由于轻烧白云石粉一是因为外单位供货;二是供应量经常供不应求,因此对于它的粒度要求只要<3mm的大于70%就行了,致使强度提高较困难。因此公司专门拔出两台8m2竖炉进行轻烧白云石的烧制,并且进行鄂式破碎,对外单位的轻烧白云石粉进行了严格的粒度与质量考核,从而使轻烧白云石粉的<3mm的粒度大于了85%,返矿率降低了1.2%。
至于白煤粒度,由于我们的白煤都在露天堆放,造成了雨季时候,由于白煤水分过大,四辊破碎粘料严重,为了提高白煤产量只好放宽了白煤粒度要求,因此经常造成白煤<3mm的粒度只有60%左右,不仅增加了燃耗,还造成冷返返矿比例由25%提高为了35%。为此,烧结分厂决定给白煤堆建了一个简易库房,从而保证了白煤粒度<3mm都在80%以上。
3、尽量保证一次配比中铁料的多样性
我们有一个占地面积近50万m2的大型料场,从而保证了我们多种原料的堆放不会产生问题。我们原料以进口矿为主。进口矿中有印度粗粉、澳粉、纽曼粉、巴西粗细粉、马来西亚粉、朝鲜粉等10多种料种,为了保证烧结矿的强度,我们配的一次配比中的料种一般都在6、7种左右,这样使烧结原料的互补性发挥了出来,从而给强度的提高创造了可能。
4、过去我们预热混合料除了在布料矿槽使用蒸汽预热混合料外,还在制粒机中用蒸汽预热,但由于蒸汽压力只有1.5mpa,而且预热出的混合料只有表皮热度,这热度在较长的运输路线上冬季时候几乎消耗殆尽,因此混合料布在台车上的温度只有20几度。为此,我们取消了在制粒机上用蒸汽预热混合料,而是改为了在混合机与制粒机上用蒸汽把水加热到80度左右后热水代替冷水,这样既利于生石灰消化放热,又利于混合料制粒出的球的内核保有较高的温度,因此烧结布料的混合料在冬季一般温度都在45度左右,燃耗也随之降低了3.4kg/t。
5、降低烧结机漏风率
由于360m2烧结机已经运行了3年多,因此烧结机台车变形与裂缝较多,再加上大量游板的弹簧不能弹起,风箱之间的隔风板损坏严重,因此我们经过报公司同意,利用检修把所有的台车进行了细致全面的更换游板,请外协人员把烧结机台车轨道进行了校正,使漏风率由过去的60%下降为了45%,为台车上的刮料、压料的再使用提供了便利,使料面蓄热明显增加,降低了返矿5%,提高了强度。
6、在操作上进行改进
点火温度由过去的1100±50℃提高为1150±50℃,终点温度由350±50℃提高为400±50℃,废气温度也有130-160度变为150-180度,从而保证了转鼓强度的提高2.1%。
结语
1、经过采取这一系列的改进措施,海钢360m2烧结机在提高烧结矿MgO含量后,成品率只降低了1.1%个百分点,吨结燃耗与过去的60kg/t基本持平。
2、海钢360m2烧结机把烧结矿MgO含量由2%提高为2.8%后,高炉焦比由过去390kg/t降低为了360kg/t,比由120kg/t提高为了130kg/t,4个630m3产量日均总提高了1200t.