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电站汽包炉机组局部轻微氧化性无除氧剂水化学工况研究


 1 引言
 电力工业由于大量使用金属材料,并且金属材 料的使用环境大都接近其极限使用条件,因而由腐蚀所造成的事故时有发生,如凝汽器的泄漏、锅炉 的腐蚀爆管、汽轮机叶片破裂等重大事故。据美国 电力研究院(EPRI)的统计表明,美国电力工业每 年的腐蚀损失约为 100 亿美元,并且 55%的计划外 支出都与腐蚀有关,使用户多付了 10%的电费。我 国电力工业没有这方面正式的统计数据,但从国内 的材料和运行管理水平分析,这个比例只会更大。
 控制腐蚀的方法无外乎两种:一是从金属材料 本身着手,选用耐腐蚀的合金或非金属材料,提高 金属材料的耐腐蚀性;二是降低与金属接触环境的 腐蚀性。第一种方法在电站设计时已选定,同时还 要考虑造价的因素。第二种方法是电站建成投运后 控制腐蚀的最有效方法,最具操作性和实用性,直 接影响电站的实际使用寿命。电站主化学水汽循环 系统包含了绝大部分电站热力设备,所以控制这些 热力设备腐蚀的最有效途径就是选择和维持一个 合适的水化学工况,以降低主化学水汽循环系统中 介质(水和水蒸气)的腐蚀性,使各热力设备在介 质中的腐蚀速度尽可能最小。
2 国内外现状
 水化学工况也称水规范,是指锅炉的给水与炉 水处理方式及所维持的主要水质指标。根据国内外 的资料和经验,目前应用于亚临界及以上机组的水 工况主要有两大类共六种,即还原性水工况(包括 磷酸盐水工况、氢氧化钠水工况、碱性全挥发水工 况和络合物水工况)和氧化性水工况(包括中性水工况和联合水工况)。还原性水工况中的磷酸盐水 工况、氢氧化钠水工况和络合物水工况主要用于汽 包炉,碱性全挥发水工况(AVT)可用于汽包炉和 直流炉,氧化性水工况主要用于直流炉。
 还原性水工况的突出优点在于它的安全性高、 适应性强和操作控制方便;主要的不足是腐蚀速度 相对较大,特别是炉前凝结水和给水系统,从低加 到省煤器进口这一段各弯管、给水泵进口和其它进 出水分布装置等紊流部位的腐蚀损坏情况尤为严 重,致使引起事故停机及大修期间更换的几率大。 同时,这些腐蚀又引起给水和炉水中的铁浓度偏 高,铁垢形成速度加快,机组酸洗间隔缩短。另外, 还原性水工况所加的化学除氧剂联胺为易挥发、易 燃、有毒和被疑为致癌物质,存在使用上的问题, 寻找其替代品的工作一直都在进行,但对亚临界及 以上机组来说,目前还没有找到两全其美的办法。 氧化性水工况的主要优点是系统腐蚀速度小,炉水 含盐量低,锅炉内部干净,运行压降小,锅炉结垢 速度小,清洗周期长,不需加除氧剂,化学药品消 耗少等;其主要的不足是对给水品质的要求严格, 对系统本身及其运行控制的要求高。
 由于氧化性水工况对机组的腐蚀要远小于还 原性水工况,因此目前直流锅炉都倾向于采用加氧 水工况。对于汽包炉,由于存在炉内炉水的浓缩问 题,水质条件无法达到传统氧化性水工况的要求, 因而在使用上受到了限制,目前仍是以还原性水工 况为主,使用较多的有平衡磷酸盐处理和氢氧化钠 处理。所以对于汽包炉来说,选择还原性水工况, 则会存在系统腐蚀速度相对较大、给水和炉水铁浓 度高、锅炉结垢速度快、酸洗间隔短、无法避免有 毒化学除氧剂的使用等问题;选择氧化性水工况, 又会因炉水的浓缩问题使实际运行控制变得困难。 针对这种情况,我们经过分析和研究,首次提出了 一种新型的汽包炉水化学工况——汽包炉局部轻 微氧化性无除氧剂水化学工况,解决了还原性水工 况下的系统腐蚀速度快、锅炉酸洗间隔短等问题, 同时又保留了还原性处理的安全性和易操作性,避 免了氧化性处理的危险性和苛刻条件,兼备了常规 氧化性水工况与还原性水工况两者的优点。
 以下介绍该种新型水工况的原理和现场应用 研究等情况。
3 新型汽包炉水化学工况的原理
 还原性水工况下系统腐蚀速度大的原因,在于 该工况下所形成的 Fe3O4钝化膜疏松、溶解性大; 氧化性水工况的成功之处在于通过维持一个氧化 性的环境,在钢铁表面形成和维持一层致密、溶解 性小、更耐腐蚀的 Fe2O3/Fe3O4 保护膜,从而达到 减轻金属腐蚀速度以及 FAC 腐蚀问题的目的。我 们经过理论计算和实验室研究发现,要达到后者的 效果,氧浓度并不需要太高。因此,我们可以将还 原性水工况处理下水蒸汽循环中最薄弱的部位控 制在微弱有效的氧化性环境中,其它部位仍保持与 常规还原性水工况处理基本一样,则既可解决还原 性水工况下腐蚀速度快、FAC 严重的问题,又可保 留汽包炉还原性处理的安全性和易操作性,同时避 免全氧化性水工况处理中的不利因素和苛刻条件。 由分析可知,这是一种介于氧化性水工况与还原性 水工况之间的新处理方式,我们称之为 汽包炉局 部轻微氧化性无除氧剂水化学工况 。
 根据这个原理和设想,我们进行了一系列理论 分析计算和实验室试验验证,由此确定了该种新型 汽包炉水化学工况的主要工艺控制参数,并在一 300MW 机组上进行了实施,以下介绍现场应用的 研究情况。
4 新型汽包炉水化学工况的现场应用研究
 为了考查和验证该种新型汽包炉水化学工况 的处理效果,于 2002 年 10 月至 11 月在一 300MW 机组上进行了现场应用试验研究,试验采用的主要 研究和评价方法有:
 (a)金属常温和高温腐蚀电化学研究方法。
 (b)高温给水中挂片称重法
 (c)表面分析技术。
 (d)常规化学分析。
 (e)在线仪表分析。
 为了便于对比,在同一台机组上也进行了 GB/T 12145-1999 上规定的汽包炉传统磷酸盐还原 性水化学工况试验。
4.1 试验期间水汽品质及 Cu、Fe 含量变化情况与 分析
 采用传统磷酸盐还原性水化学工况试验期间,省煤器入口给水中Cu、Fe含量的变化情况见图4-1, 其平均值分别为 2.6ppb 和 15ppb;凝结水泵出口凝 结水中的平均Cu、Fe含量分别为2.4ppb和21.7ppb; 炉水中的平均 Cu、Fe 含量分别为 2.7ppb 和 8.2ppb; 饱和蒸汽中的平均 Cu、Fe 含量分别为 2.7ppb 和 6.9ppb。采用汽包炉局部轻微氧化性无除氧剂水化 学工况试验期间,省煤器入口给水中 Cu、Fe 含量 的变化情况见图 4-2;凝结水泵出口凝结水中的平 均 Cu、Fe 含量分别为 2.6ppb 和 9.8ppb;炉水中的 平均 Cu、Fe 含量分别为 2.77ppb 和 3.9ppb;饱和 蒸汽中的平均 Cu、Fe 含量分别为 2.6ppb 和 2.9ppb。
 在传统磷酸盐还原性水化学工况试验期间,除 给水 Fe 含量之外的各项水汽指标均符合 GB/T 12145-1999 中的规定,并且多项指标均远低于国标 中规定的控制值,说明试验期间的水汽品质良好, 水汽系统中杂质含量极少。由图 4-1 可知,试验期 间给水中的 Cu 含量比较稳定,基本在 2~4ppb 之 间,平均为 2.6ppb,小于国标中规定的 5ppb;而 Fe 含量的波动较大,没有什么明显的趋势和规律, 虽然平均值为 15ppb 左右,小于国标中规定的 20ppb,但 10 天中有两天的测量值是超标的,分别 为 29.3ppb 和 26.5ppb。其它部位的 Cu、Fe 含量均 未超标。以上情况说明,现行的还原性水化学工况 处理可以满足 GB/T 12145-1999 中对火力发电机组 及蒸汽动力设备的要求,绝大部分的水汽质量状况 良好。试验也发现,在这种处理方式下,给水中的 Fe 含量存在偏高的现象,Fe 含量偏高是与炉前凝 结水和给水系统的腐蚀有关的,试验期间的水汽品 质控制得非常好,所以这种炉前系统的腐蚀与运行 控制的水平无关,而是决定于这种处理方法的本 身。
 汽包炉局部轻微氧化性无除氧剂水化学工况 试验期间,除溶解氧和联胺含量因工况控制要求 外,其它各项水汽指标均符合 GB/T 12145-1999 中 的规定,同样有多项指标均远低于国标中规定的控 制值,说明试验期间的水汽品质良好。由图 4-2 可 知,试验期间给水中的 Cu 含量比较稳定,基本在 2~2.7ppb 之间,平均为 2.4ppb,小于国标中规定 的 5ppb,比前次试验略小;而 Fe 含量则随着试验 的进行呈下降趋势,在第 7 天以后基本降至 1ppb 以下(第 8 天数据的稍稍回升是由于取样时工况刚 刚进行了调整),第 9、10 天的 Fe 含量已降至 0ppb,整个试验期间给水的 Fe 含量均未超标。凝结水泵 出口凝结水、炉水及饱和蒸汽中的平均 Fe 含量均 比前次试验小,Cu 含量差别不大。
4.2 省煤器入口高温高压给水中碳钢腐蚀与电化学 分析
 在传统磷酸盐还原性水化学工况和汽包炉局 部轻微氧化性无除氧剂水化学工况试验条件下,分 别对高温给水的介质氧化还原电位和碳钢在高温 给水中的腐蚀电位进行了连续在线监测,并对成膜 稳定后的 20 号碳钢进行了现场高温电化学测试。 试片取出后进行了称重,并对表面膜形貌、厚度和 成分进行了分析(分别见图 4-3、图 4-4 和图 4-5、 图 4-6)。
 在传统磷酸盐还原性水化学工况试验期间,由 失重法所测得的碳钢腐蚀速度为 0.0289g/m2.h,年 腐蚀深度为 0.0325mm/y。试片外观整体呈深蓝黑 色,表面膜不很完整,某些部位依稀可见基体金属 的颜色。经扫描电镜分析,表面膜形貌见图 4-3, 表面膜厚度在 1.5~2.4μm 之间(见图 4-4),且不
很均匀;表面膜成分经 XRD 分析为单质 Fe 和 Fe3O4,其中 Fe3O4 约占 5~10%。由于碳钢表面被 一层钝化膜所覆盖,所测得的单质 Fe 应该为 X 射 线穿过钝化膜后,打在碳钢基体上所反应出来的, 所以钝化膜越薄、越疏松、越不完整,经 XRD 分 析所得的单质 Fe 含量就越多。再由所测 ECorr± 200mV 范围的极化曲线估算大致的腐蚀速度,其自 腐蚀电流应该在 1~5μA/cm2 范围内,换算为 g/m2.h 单位就是 0.0104~0.0521 g/m2.h,这与重量 法所测得腐蚀速度基本吻合。该腐蚀速度基本为 Fe3O4 在该环境下的化学溶解速度。
 在汽包炉局部轻微氧化性无除氧剂水化学工 况试验期间,由失重法所测得无膜试片的碳钢腐蚀 速度为 0.0205g/m2.h,年腐蚀深度为 0.0230mm/y; 经 前 次 试 验 成 膜 试 片 的 碳 钢 腐 蚀 速 度 为 0.0315g/m2.h,年腐蚀深度为 0.0354mm/y。无膜试 片的腐蚀速度比前次还原性工况下的测量值小 41%左右,经还原性环境下预膜试片的腐蚀速度仍 旧与前次试验相差不大。扫描电镜所测无膜试片 10 天成膜后的表面膜形貌见图 4-5,与图 4-3 有较明 显的区别;表面膜厚度为 1.5μm(见图 4-6),比 前面的略小且很均匀;表面膜成分经 XRD 分析也 为单质 Fe 和 Fe3O4,但 Fe3O4所占的比例要高,约 为 10~20%。由于膜的厚度比前面的还略小,所以 可以认为此钝化膜要比前面的更为致密和完整。另 外,由于 XRD 分析需要组分含量在 3%以上才能检 测出来,因此并不排除在 Fe3O4晶粒的中间和缝隙 里夹杂着少量 Fe2O3晶粒的可能性,从而使得表面 膜更为致密和完整。经传统工况预膜试片的表面膜 成分仍为单质 Fe 和 Fe3O4,其中 Fe3O4 约占 10~ 15%,可见该膜的致密性和完整性在前面两者之间。 由所测 ECorr±200mV 范围的极化曲线估算大致的 腐蚀速度,其自腐蚀电流应该在 1~3.5μA/cm2 范 围内,换算为 g/m2.h 单位就是 0.0104~0.0365 g/m2.h,这与重量法所测得的腐蚀速度也基本吻合。
5 结论
 ⑴ 针对现行汽包炉还原性水化学工况处理存 在的问题和特点,通过理论分析计算、实验室试验 验证以及现场应用对比研究,首次提出了一种介于 氧化性与还原性之间的新型汽包炉水化学工 况——汽包炉局部轻微氧化性无除氧剂水化学工 况,取得了火电机组水化学工况处理原理和方式的突破,具有重要的理论意义和应用价值。
 ⑵ 该种新型水化学工况解决了还原性水工况 下的系统腐蚀速度快、锅炉酸洗间隔短等问题,同 时又保留了还原性处理的安全性和易操作性,避免 了氧化性处理的危险性和苛刻条件,兼备了常规氧 化性水工况与还原性水工况两者的优点。
 ⑶ 现场对比应用结果表明,该新型水化学工 况可大副降低给水中的铁含量。由失重法所测碳钢 在 200℃左右高温给水中的腐蚀速度也显示,新工 艺的腐蚀速度为 0.0205g/m2.h,年腐蚀深度为 0.0230mm/y,比传统还原性工况下的测量值小 41% 左右。
 ⑷ 该新型水化学工况不但能满足 GB/T 12145-1999 中对火力发电机组及蒸汽动力设备的 要求,而且可有效抑制凝结水和给水系统的腐蚀, 减少因这些部位腐蚀损坏而引发的事故停机损失, 降低锅炉给水中的金属含量,减轻炉内的结垢速 度,延长锅炉的酸洗间隔,有效提高机组的可靠性、 可用率和使用寿命,为电厂节省大笔运行费用,具 有非常明显的安全、经济和社会效益,适用于火力 发电机组汽包炉的水蒸汽循环处理。