韶关发电厂4号炉结焦严重的原因分析及对策
韶关发电厂4号炉是HG-230/100-5型锅炉。1969年投产,设计燃用曲仁煤矿的无烟煤,其Qnet,ar=25085 kJ/kg,w(Vdaf)=11.17%。该炉“Π”型布置,双汽包,自然循环,固态排渣。炉膛横截面为矩形结构,炉膛宽为10100 mm,深为7750 mm。炉膛容积为1437 m3,容积热强度为422.18 MJ/(m3·h)。燃烧器形式为双蜗壳扰动式,有6个,成倒品字形布置在炉膛两侧墙。一次风速厂家推荐值为12m/s,二次风速为18~22 m/s,三次风速约为40m/s。该炉卫燃带面积设计值为91m2,敷设在燃烧区四周水冷壁上,设计热风温度为360℃,排烟温度为126℃。采用两套DTM250/390型球磨机中间仓储式制粉系统。
近两年,由于4号炉结焦严重,造成排烟损失增大,锅炉效率降低,多次被迫停炉打焦,严重影响了机组的安全经济运行。鉴此,笔者对结焦的原因进行了分析。
1 燃烧器结构不合理
4号炉燃烧器如图1所示:大蜗壳内是二次风,小蜗壳内是一次风,中心管内是油枪。一、二次风切向进入蜗壳,经过环形通道,同方向旋转,一次风脱离一次风喇叭口后,被二次风卷吸,在预混段混合,一起喷入炉膛。一、二次风量通过风门控制,同时还在燃烧器的二次风进口处装有一舌形挡板,用它调节进入炉膛气流的旋流强度。