资料中心,本处资料由网站机器人自动采集自各大行业站的新闻资讯,不存在任何商业目的,版权归原作者所有,如有疑议请与我们联系(QQ:664265069),我们会及时删除你认为侵权的文章
广告位招租,广告代号:search

您现在的位置> 电力动态

电站锅炉一次风管内煤粉爆燃问题的实验研究


 电站锅炉制粉系统在高温空气及可燃煤粉介质的工况下运行,如果系统设计或运行调整不当,可能产生热爆等安全隐患,严重影响着电厂的安全经济运行。据国内150台运行锅炉调查统计,约有42%的燃煤锅炉发生过热爆问题。据美国EPRI统计,在美国的361台燃煤锅炉中,平均每台锅炉每年发生制粉系统着火1.26次,每年爆炸0.31次,美国有差不多22%的燃煤机组存在着着火或爆炸问题,其中有18%的燃煤机组存在着严重的爆炸问题。因此,制粉系统的热爆问题引起了各发电厂商的高度重视。
 一次风管内流动的是风粉混合物,由于各种各样的原因,近几年一次风管热爆问题时有发生,有的烧毁火嘴,有的靠近火嘴的一次风管管段烧红、变形,甚至爆裂 ,导致机组非计划停机,危及机组的安全经济运行。本文结合某厂一台670 t/h锅炉,对一次风管煤粉爆燃问题展开实验及理论分析研究。
1 锅炉概况及研究方案
 该锅炉型号为HG-670/140-9,锅炉本体采用单炉膛П型布置,炉膛宽度13.66 m,深度11.66 m,其设计煤种为开滦洗中煤,制粉系统为中储式,燃烧器采用四角布置切圆燃烧方式。每组燃烧器由6层二次风喷嘴、4层一次风喷嘴和2层三次风喷嘴组成。
 该锅炉自1997年以来,主要燃用山西贫煤与烟煤的混煤,由于所燃用的煤种有所变化,锅炉燃烧的稳定性变差。燃用某些煤种(或混煤)时,炉内发生灭火,与此同时 ,在燃用另一些煤种时,又出现一次风管爆燃的事故。主要表现:火嘴烧坏,与火嘴连接的一次风管发生振动,甚至一次风管烧红而爆裂,煤粉泄漏。出现上述情况,故障停机,造成巨大的经济损失。
 根据事故的特点以及该锅炉燃烧的历史状况,初步认为,造成一次风管爆燃的根本原因是,该锅炉所燃用的煤种发生了变化,而由于锅炉结构的限制,锅炉运行无法根据煤种的变化作出相应调整,导致煤质特性与当前炉型及制粉系统不相适应,从而产生烧毁喷嘴及一次风管爆燃的事故。根据上述初步分析,有必要首先将该锅炉目前所用煤种的燃烧特性(尤其是煤的着火特性)研究清楚,为此,本论文将开展如下实验研究:
 (1) 对该锅炉目前燃用的三种典型煤种进行常规特性分析,主要是煤的工业分析和元素分析;
 (2) 对上述三种煤种进行热失重分析,主要了解其着火燃烧性能;
 (3) 在实验室小型实验炉(一维炉)进行热态实验,进一步了解上述三种煤的着火性能。
 在上述实验研究的基础上,进行理论分析,提出推荐煤种,指导电厂锅炉运行。
2 实验设备及煤质特性
 煤质特性分析采用的是LECO公司生产的MA-500型工业分析仪,以及CHNS-600型元素分析仪。
 煤的热重分析(TGA)采用德国NETSCH公司的STA-409热重分析仪,气氛为空气,温度范围为0~1 000℃,升温速率为20℃/min,样品为煤粉。
 热态燃烧实验在实验室一维炉上进行,一维炉的结构及流程示意图参见图1。实验系统由给粉机、燃烧器、燃烧室、尾部烟道、烟气净化装置及烟囟组成,燃烧器为同心套管直流燃烧器,内管为一次风口,外管为顶二次风口,燃烧室侧面布置三层二次风口。燃烧室由6段炉体组成,每段炉体上布置有取样孔及热电偶温度测点。通过改变给粉机的振动频率来改变给粉量,给粉量可在1~3 kg/h范围内无级调整,以适应不同工况、不同煤种的实验要求。燃烧室的温度由敷在保温砖上的耐高温电阻丝加热维持,实验过程中由控制盘上程序自动控制加热温度。在炉体的每个取样孔及燃烧室尾部均可抽取烟气进行烟气分析,并可获取固体灰样,考察其燃尽性能。