WFGD防腐事故实例一
吸收塔、冷却塔、罐体橡胶衬里
1、台湾台中发电厂:1996年600MW×4台,比晓夫总承包(衬胶反包本公司的)。衬里材质:常压蒸汽硫化型丁基胶(6mm),工程量24000m2,此仍本公司经历中最大事故实例。
事故情况:第一台设备在硫化完了后进行产品检查,发现有局部的鼓泡,修理这些缺陷时,将之剖开进行检查,发现鼓泡的周围的粘接力极低,为此将一台6000 m2的橡胶衬里整个进行了粘接力的检查,结果发现约有4000 m2左右粘接不充分,为此将这些粘接不充分的全部重衬。
事故原因:本次工程的橡胶材料、专家指导、施工是分开发包的,而现场的施工是泰国过去没有衬里经验的工人到现场进行施工的。首先专家指导员语言不能直接沟通,尤其是不能对施工人员以确切的指示,而即使确切的给施工人员指示了,听从的人却没有。专家用文字形式写了很多的改善要求,但谁也不看。为此,在施工质量管理中出现了如此重大的问题,专家指导形同虚设。
纠正措施:事故发生后,电厂总承包商将专家、施工人员召集起来召开联集会议,达成共识、一致认为需共同协作。
A、增强专家指导的力度;
B、要求施工单位对施工人员进行严格的技术和质量管理。从而确保了整个工程的顺利结束。
现 状:包括第一台修补在内的吸收塔运行开始至今没有发生任何问题,一直连续运行着。
总结:虽然该事故是橡胶衬里,但玻璃鳞片衬里和橡胶衬里一样。施工指导显得非常重要,同时施工人员的素质和技能同样重要。