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220t/h循环流化床锅炉运行分析


      1.前言       循环流化床锅炉具有高效、低污染、低成本等特点。循环流化床的燃烧是介于层燃和室燃之间的环锤破碎机一种燃烧技术,是采用流态化的..

&nbGXS型高效细粒原煤分级筛sp;

FQ系列不锈钢输送机      1.前言

    &n立式粉料机bsp;  循环流化床锅炉具有高效、低污染、低成本等特点。循环流化床的燃烧是介于层燃和室燃之间的一种燃烧技术,是采用流

态化的给料器燃烧,具有很多优点:⑴燃料适用性广;⑵燃烧效率高;⑶燃烧强度大,温度分布均匀;⑷由于采用低温分级燃烧,高

效脱硫、烟气SO2和NOX的排放量少;⑸负荷调节比例大;⑹灰渣综合利用性能好。正是由于这些优点,近复合破碎机10年来我国的循

环流化床锅炉得到了迅速的发展。但是纵观我国循环流化床锅炉的运行情况,故障率高、运行粉料输送机周期短的问题已成为普遍现象。

主要表现在给煤系统故障有轴螺旋输送机、排渣故障、风室漏料等。下面结合霍煤鸿骏铝电公司电厂两台武汉锅炉厂生产的220t/h循环流化床

锅炉的运行情况,分析一下循环流化床锅炉运行中大倾角皮带机常见的问题,并找出解决办法。

&nbs直线筛机p;     2.设备概况

      霍煤鸿骏铝电公司电厂1、2号炉是武带式给料机汉锅炉厂生产的循环流化床锅炉。系高压、单炉膛、平衡通风、自然循环汽包炉、膜

式水冷壁、采用汽冷式旋风分离器进行气固分离室内布置。带式输送机锅炉主要由四部分组成:燃烧室、高温旋风分离器、返料密封装置

和尾部对流烟道。燃烧室位于锅炉前部,底部为后墙水冷壁弯制的水冷布风板和风室。燃烧室后有两个平行布皮带输送带置内径5米的高

温旋风分离器。密封返料装置位于旋风分离器下,制砂机工作特点与燃烧室和旋风分离器相连接。燃烧室、旋风分离器、和密封返料装置构成

了粒子循环回路。尾部对流烟道再锅炉后部,烟道上部的四面及顶棚由包墙组成,其内烟气流程依次布置有三级过链条输送热器和一级

过热器,下部烟道内依次布置有省煤器和卧式空气预热器,一二次风分开布置。锅内采用单段蒸发系统,下降管采用集中与分

散结合的供水方式。过热蒸汽温度采用两级喷水减温调节。锅炉采用床下点火,水冷风室下布置两台启动燃烧器。每个燃烧室

装有一只简单机械雾化油枪。点火风引自一次风出口。点火时将一次风加热到900℃左右,耐火保温层厚度为200mm。炉排

渣采用滚筒冷渣器,由链斗式输送机送入渣仓。冷渣器布置在启动燃烧器下面,并列布置三台。为保证尾部受热面良好的传热

效果在过热器省煤器空气预热器处布置蒸汽吹灰器。锅炉配有一次风机一台、二次风机一台、引风机两台、高压流化风机两

台。2号炉于2005年2月17日经过72小时试运行投入生产,1号炉于2005年8月13日经过72小时试运行生产。

       3.存在的问题及分析

     3.1燃烧器设计不合理、启动时间长。

      锅炉采用床下点火方式,共布置2只油枪。每只出力900kg/h,可带12%BMCR负荷。燃烧器混合风按圆周方向分两级送

入,每级16个风口,与烟气发生器轴线夹角60°送入。由于16个风口风量不均匀,造成火焰偏斜。将燃烧器配风器烧损。为

避免烧坏配风器,被迫将油枪出力降低为500kg/h。但启动时间长达11小时。浪费了大量燃油。采取的措施:采用薄料层启

动。锅炉正常运行料层厚度保持在600~800mm。锅炉启动时料层加到500mm。采用微流化启动方式。冷态试验最低临界流

化风量为100000m3/h,显然较同容量等级循环流化床锅炉临界流化风量偏大。为减少热量损失,启动时采用80000m3/h的

流化风量,随着床温的升高逐渐加大风量直至大于临界流化风量。提前投煤燃烧。霍煤鸿骏铝电公司电厂燃用的是霍林河露天

矿褐煤。由于褐煤燃点在250℃~450之间,所以不必等到床温达到600℃时投煤。实践证实平均床温达到280℃就可以投煤燃

烧。床温达到600℃时就可以断油稳定燃烧。这样极大的减少了燃油量。对于燃用高着火温度燃料的电厂,在锅炉启动阶段可

以用褐煤做为引子煤,提高床温。床温达到设计煤种投煤温度,再燃用设计煤种。采用褐煤做为引子煤是循环流化床锅炉节油

技术措施方面非常有前途的方式。通过采用减小油枪出力、薄料层、微流化、提前投煤等手段达到机组快速、稳定启动,并减

少了启动燃油消耗量。

      3.2煤仓棚煤问题。

      原因分析。煤仓棚煤、搭桥是循环流化床锅炉最为常见的故障。从两台220t/hCFB炉运行来看煤仓棚煤的事故率很高,最

高时每班多达20余次。严重威胁到机组的稳定运行。按照电力部门目前的设计要求,成品煤仓的容积应能满足锅炉满出力8小

时以上的储煤量需求.成品煤堆积在锥形煤仓内受到煤的挤压,使煤粒之间、煤粒与煤仓壁之间产生摩擦力.越接近下煤口其摩

擦力和挤压力越大.所以在下煤口约1m处的煤越轻易搭桥.另外在一定范围内水份越大,煤粒间的粘着力也越大.使煤的流动性

恶化.霍林河煤矿褐煤收到基水分30%,加剧煤仓棚煤故障。下煤口越小越轻易堵煤,德国要求下煤口宽度在燃用烟煤时大于

等于1000mm,燃用褐煤时大于等于1200mm,下煤口长度则小于1200mm,煤仓与给煤机相连接的部分的金属斗加工成双

曲线形.国产循环流化床锅炉煤仓多为方体锥形,下煤口截面较小。采取的措施。1)在煤仓壁加装壁式电振机,定期振打。

2)煤仓加装的液压松动装置。3)定期降低煤位。采取上述措施极大缓解了棚煤故障的发生。但未从根本上解决问题。设计

院应充分考虑煤仓棚煤问题,将下煤口设计成双曲线型。并考虑煤仓内壁加装聚乙烯塑料板等方法防止粘煤。

    3.3给煤系统

     给煤机烧损。霍煤鸿骏铝电公司电220t/hCFB锅炉给煤机为耐压称重式密封皮带给煤机。这种给煤机较螺旋给煤机和埋刮

板给煤机的可靠性高.但应注重给煤口不宜正压,否则高温烟气反窜可能烧坏皮带.机组投产以来有两台给煤机因水冷屏爆破和

煤斗漏眼烧损。应对措施:1)落煤管加装快关阀。给煤机出口虽已设计了电动阀,但为了增加给煤机安全性可在落煤管加装

气动快速启闭阀,此阀与给煤机温度联锁.当给煤机超温时此阀快速关闭,并联跳给煤机.2)设置播煤增压风机。

给煤机超温。在机组调试期间出现了给煤机超温现象.空气预热器进风加热方式采用的是热风再循环.再循环门不严势必造成一

次风机出口温度过高.给煤机密封风接于一次风机出口造成给煤机超温.被迫将热风再循环管路堵死.对于采用称重密封皮带式给

煤机的锅炉,空气预热器进风加热方式不应采用热风再循环加热。

给煤机与进、出口电动闸板门DCS系统只是联锁启动,没有分部启动功能。停止给煤机时为防止煤在给煤皮带自燃必须将给

煤皮带上的煤拉空.这时操作就必须到就地分步操作,非常不便。

    3.4风室漏床料。

     2800×8800mm矩形水冷布风板布置有855个大直径钟罩式风帽,间距S1=S2=160mm,每个风帽由连接管和风帽头两部

分组成,风帽采用四面侧向开孔,孔径Φ15.5mm。风帽直接放在底座上,未采用任何连接。在运行中因风帽被风吹翻,风室

漏入大量床料被迫停炉多次。后采取风帽与底座点焊,运行情况大为好转。制造厂如采用风帽与底座罗纹连接不会发生风帽被

一次风吹翻的现象。

       3.5布风板布风严重不均。

      布风板阻力过小,减弱了风室均压稳流的作用。流化风量在50000Nm3/h时,中部已完全流化,但前后墙基本处于静止状

态。这样就必须用较大流化风量保证床料的正常流化。较高的流化风量带来的后果有如下:一.低负荷运行比较困难只能带到

30%B-ECR.此时床温已降至650℃.二.锅炉启动时风量大热量损失较多,启动速度慢.三.受热面磨损加剧。四.风机电耗增加。

除了改造风帽还没有更好的方法。

     3.6测点问题

      由于热电偶温度计价格昂贵,在密相区测点往往插入深度不够。这就造成了温度读数偏离真实值。给运行人员操作判定带

来一定影响。这就要求测点必须插入炉膛100~150mm长度,考虑到磨损。可在温度上加装防磨套管,既不影响传热又解决

了温度计磨损问题。正压区压力测点经常堵死,除采用防堵吹气装置外还必须定期吹扫。

      3.7大型循环流化床锅炉一般都设有加料系统.一是用来启炉铺设底料以减轻人工劳动强度,二是灰仓储备的灰渣可用在紧

急情况(风室漏料、煤质变化料层减薄等).褐煤有易破碎的特点燃烧后的炉渣都在6mm以下,基本不用筛选细颗粒就可以做

为锅炉启动的床料。在渣仓下部可直接一条管路至炉膛气力输送床料更为节省人力、物力。