现场分析其原因,主要是输送机下端料斗转弯处积存大量的炉渣及粉尘,输送机工作时,积料达到一定厚度时没及时清理,下轨道上的料斗运行受阻,料斗变形。个别料斗严重变形后,与机架和上、下轨道发生碰撞,致使输送链斗脱轨无法运行,同时使大多数料斗和滚轮受到更严重的破坏而报废。
大部分积料是由于料斗与料斗不连续,从装料点连续落下的炉渣、粉尘有部分从存在的间隙中漏出料斗造成的,另有少量的积料是落在料斗口上的炉渣、粉尘飞溅出料斗及进料口和出料口的粉尘飞溅造成的。所有落在料斗外的炉渣、粉尘最终汇聚到输送机下端料斗转弯处。在实际生产中,由于工作环境恶劣,加上积漏料较多,人工清理是不现实的。
针对上述情况,我们对料斗的结构作了改进,方法见图1,改进后的料斗在运行时完全避免了炉渣、粉尘从间隙中漏出,同时,由于料斗后板比前板高,积存在底部上表面层的炉渣、粉尘随时可以括进料斗被带运走。
改进后的设备连续运行2个多月后,料斗没有出现变形,输送机工作正常,底部积存料很少,基本上不需要清理。