秦皇岛港煤二期翻堆系统有2台双车翻车机、3台堆料机。包括车船直取作业和煤二期预留工程的投入使用,共有12种生产工艺,每种工艺都是靠后方栈桥BH胶带工艺挡板的位置变化来实现的。由于动作频繁和设备老化,挡板动作不灵,故障频率不断攀升,严重影响生产顺利进行,加大了设备维修成本的投入。
1. 改造前工艺挡板存在的问题
原挡板(见图1)存在的主要问题是:
(1)挡板卡死打不动。转接塔衬板或母板变形卡劲,把原装电动推杆改成大功率的液压推杆,而且功率不断加大,也没有从根本上解决问题,多次造成缸杆变形报废。
图1 原挡板
1.转接塔母板 2.原间隙
(2)漏煤严重。原设计挡板与转接塔间隙无密封,要定期将不作业的生产线启动放煤否则就会将落煤管堵满,特别是冬季,稍不注意就会将落煤管冻死,清理非常困难,而且危险。
(3)衬板更换困难。原设计挡板衬板采用沉头螺栓倒把的连接方法,使用中腐蚀和磨损使沉头螺栓无法拆卸,根本无法在机上进行衬板更换,每次都必须将挡板备件整体更换,再在车间更换衬板。随着港口装卸经营思想的转变,采用了单堆单取,这样卸车工艺改变更加频繁,有时甚至1钩车就要变1次。加之设备老化,转接塔变形,故障率明显增加,消耗了大量的人力、物力和时间,严重延误生产。
2 .改造方案
(1)将原挡板的宽度尺寸缩小
因为转接塔及其衬板的变形不可能随时预见,所以减小工艺挡板的宽度尺寸将挡板与转接塔的间隙增至50 mm,这样转接塔母板在可预控的变形量内不会对挡板的动作产生阻力,使生产工艺的改变得以顺利实现.
(2)增加密封装置
由于缩小了挡板的宽度尺寸,再加上原设计预留,转接塔与挡板的间隙明显加大,漏煤的问题加重,所以在挡板的3个配合面安装了橡胶密封,见图2,有效解决了漏煤问题。
图2 安装橡胶密封的挡板
1.转接塔母板 2.密封装置
(3)取消衬板,增加母板的厚度和耐磨性能
由于衬板的连接采用沉头螺栓倒把,经过磨损和腐蚀 , 每条螺栓几乎都不能正常拆卸,需要气割割除螺帽,摘掉衬板,再处理断丝过扣,维修费用高,而且总重量大,更换难度和危险性高。因此取消了衬板,增加母板厚度,采用耐磨材料,减轻了挡板的总重,降低了总成本,减轻了施工难度,延长了使用寿命,提高了安全系数。
(4)取消转接塔两侧挡板行程内的衬板,在挡板两侧焊装导流板
原设计转接塔部位无衬板,但使用中母板很快被磨漏,后来加装了衬板,这样虽然保护了母板,但由于衬板螺栓的松动和衬板变形都会造成挡板卡死,所以取消了这一部位的衬板。为了解决母板不耐磨的问题,在挡板两侧焊装了耐磨材料的导流板。这样既避免了货物对
转接塔母板的磨损又减少了故障点,改造后的挡板见图3。
图3 改造后的挡板
1.导流板
3. 实施效果
(1)原挡板制作厚8 mm母板,再安装厚16mm的16 Mn衬板,取消衬板后,直接用厚18mm耐磨材料做母板,总重减轻了20%,使用寿命延长了10个月,有效地解决了衬板坠落问题,节约了成本投入。
(2)密封橡胶采用厚16 mm橡胶板,双层安装,既减小了挡板运动的阻力,又使使用寿命延长了1倍,漏煤量几乎为零。节省了人力和定期启车放煤而消耗的电能,同时也解决了工人钻落煤管刨冻煤而产生的人身安全问题。
(3)导流板的安装既解决了货物对转接塔母板的磨损,又减少了故障点,使挡板的转动更加灵活可靠。
(4)实施后挡板与转接塔的卡劲问题没有了,挡板驱动液压缸的故障率显著降低,从而提高了生产效率,降低了维修费和成本投入。
目前这种挡板已在秦皇岛港煤二期BH带式输送机上应用,效果良好,有效地解决了长期困扰生产的问题。